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轧制高压管循环冷却水处理(衡阳)

发布日期:2011-05-06  浏览次数:849

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文章摘要:前言  衡阳钢管厂衡阳锅炉管工程,设计规模为年产管径25~114 mm、壁厚2.5~12 mm的热轧无缝钢管16.5×104t。主要设备三大主

前言

  衡阳钢管厂衡阳锅炉管工程,设计规模为年产管径25~114 mm、壁厚2.5~12 mm的热轧无缝钢管16.5×104t。主要设备三大主机为:穿孔机,连轧机,张碱机,由德国德马克公司提供。

  投运初期,生产不正常,加上补充水的水质较好,系统全为新设备,故未对水处理给予足够的重视。但是在1999年底全厂大修时,将设备打开后发现问题严重。一是腐蚀,从设备表面看,多处呈均匀腐蚀。经测定点蚀深度最大处为1.2 mm,水中铁离子含量高达2.4 mg/L,碳钢腐蚀速率为0.45 mm/a,远大于国家标准的0.125 mm/a。二是微生物及藻类繁殖,目视可见冷却塔填料、积水池壁的青苔及藻类。分析表明:水中异养菌总数达5.5×106个/mL。细菌引起的粘泥大量沉积在换热设备中,堵塞水管冷却塔填料及换热设备。如12台电机设备,30台换热器,加热炉4座,运行不到一年时间因腐蚀不得不更换。因此,必须进行循环水的加药处理。

1 循环冷却水系统概况

1.1 系统的组成

  详见工艺流程图1、图2。

1.2 工艺参数

  该项目总用水量为2320 m3/h,其中净环水系统为1307 m3/h,设计水的循环率为94.8%,浓缩倍数为2.5,采用两座600 m3/h、温差△t为10℃(进水42℃,出水32℃)的冷却塔,补充水量120 m3/h,水质见表1。浊环系统为1013 m3/h,循环率为92%,浓缩倍数为2.0,采用一座1000 m3/h的冷却塔,其补充水为净环系统的排放水,约为50 m3/h。两个系统中的主要材质都为a3钢、黄铜。

表1 补充水水质

项目

参数

总硬度/(mmolL-1)

2.5

浊度/(mgL-1)

2~5

pH值

6~8

硫酸盐/(mgL-1)

25

氯化物/(mgL-1)

6

碱度/(mgL-1)

100

溶解氧/(mgL-1)

8~10

好氧量/(mgL-1)

1.5~2.0

总溶固/(mgL-1)

140

2 水处理的方案

2.1 药剂筛选

  根据Langelier和Ryzner指数法对水质进行分析得出,补充新水属腐蚀型水质,当浓缩倍数为3倍时,呈轻度结垢倾向。夏季,微生物的繁殖严重,藻类和青苔在系统四壁到处可见。

  根据衡阳地区的水质特点及我厂循环水系统运行所出现的问题,我们着重进行了缓蚀及杀灭微生物方面的药剂评定和筛选。在进行的“旋转挂片”腐蚀试验中,着重考察了有机膦酸盐、聚羧酸盐、磺酸类共聚物、无机磷系、锌盐、钼酸盐等药剂以及相互间的协同效应。净环水的浓缩倍数K取2.5倍,浊环水控制悬浮物SS<100 mg/L,油含量20 mg/L。水稳配方侧重考察缓蚀效果,以表1所示的补充水水质,配成浓缩倍数为3倍的水质进行试验。旋转挂片试验结果见表2。

表2 旋转挂片试验结果

配方

腐蚀速率/碳钢(mm/a-1)

阻垢率/%

净环水

浊环水

净环水

浊环水

空白试验

0.82

0.75

1#

0.106

0.113

92.5

92.3

2#

0.112

0.098

90.1

90.8

3#

0.079

0.104

93.14

91.5

4#

0.083

0.108

88.3

87.5

5#

0.046

0.039

97.4

96.2

6#

0.068

0.073

93.4

94.0

7#

0.093

0.089

90.3

91.0

8#

0.102

0.095

86.4

82.5

9#

0.032

0.041

98.2

96.4

10#

0.066

0.068

90.1

90.5

注:水稳定剂的用量均为30mg/L。

 

  由表2中可见,所选的9#配方的效果最佳,该配方的主要成份为:有机膦酸盐HEDP,丙烯酸-磺酸盐共聚物[1],锌及铜缓蚀剂苯骈三氮唑。

2.2 动态模拟实验

  动态模拟实验采用9#配方,预膜选用无机磷及苯磺酸盐和表面活性剂组成的复合配方,调pH值6.5~7.5,预膜36h,试验共进行20d。实验结果见表3。

表3 动态模拟试验结果

测定项目

碳钢

不锈钢

试验时间/h

320

320

试管长度/mm

140

140

试管腐蚀面积/cm2

40.2

35.2

试管原重/g

33.2977

29.3952

试管试验后重/g

33.5190

29.5569

污垢增重/g

0.2685

0.1652

试管去污后重/g

33.2505

29.3911

腐蚀失重/g

0.0472

0.0035

腐蚀率/(mma-1)

0.035

0.0031

试管试验前后体积差

0.045

0.066

平均垢厚/mm

0.1254

0.0838

污垢热阻/(m2KW-1)

2.88×10-4

2.88×10-4

污垢沉积率/(mgcm-2m-1)

13.4

9.39

  由表3知,碳钢试管的腐蚀速率和污垢热阻均小于国家标准[2]。

2.3 杀菌剂的选择

  根据循环水中微生物、藻类较严重这一点,我们选用了两种杀菌剂交替使用。一种是以剥离为主的非氧化型杀菌剂新洁尔灭,该药剂不但具有很强的剥离作用,还有很好的杀菌能力,尤其对硫酸盐还原菌。日常投加的杀菌剂是以抑制为主的非氧化型杀菌剂异噻唑啉酮。经试验,该种杀菌剂的杀菌率可达99%以上。

3 现场应用

3.1 系统清洗与钝化

  首先对净、浊循环水系统进行了不停车清洗。其次是对整个系统表面及管道、填料中的粘泥及藻类进行一次杀生剥离。所投清洗剂为柠檬酸加表面活性剂OP及缓蚀剂,控制pH值2~3,运行24 h后置换排放,并进行钝化处理。钝化剂以NaNO2为主,调pH至9.5,24h后置换排放。分析结果显示:总共洗掉铁锈(以FeO计)454 kg,粘泥及泥垢全部洗掉,大多数设备表面呈现金属本色。

3.2 预膜及日常运行

  系统清洗钝化处理后,随即投入预膜处理,在pH为7.0时加入1 000 mg/L的预膜剂(主要成分为三聚磷酸钠、苯磺酸钠和表面活性剂),运行48 h,挂片表面呈暗亮色,说明预膜效果良好。然后转换排放,使预膜剂含量降至100 mg/L后转入正常投药。

  日常投药采用加药装置,用计量泵进行。加量为30 mg/L。对浊环系统的加药,采用净环水的排污水作为浊环水的补充水,适当再补加约10 mg/L与净环系统相同的药剂。同时用碳钢挂片进行监测,每天对水质及药剂含量进行分析。投药运行至今已有一年,整个轧钢生产线的水处理指标正常,系统浓缩倍数达3倍。腐蚀控制在0.035 mm/a,微生物指标经测定为2.1×102个/mL。

4 存在问题

  经过对循环水投药运行后,解决了系统的腐蚀和微生物问题,但水中的油含量(>20 mg/L)和作为轧管冷却剂的石墨粉(≤200目),对设备的影响还是显而易见的。下一步准备采用投加无机及有机高分子絮凝沉降剂,将此问题解决。使浊环系统的乳化油降至10 mg/L以下,去除石墨粉使循环水的处理更进一步。

 
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