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毛纺织印染废水处理的典型工艺及工程实例

发布日期:2011-05-06  浏览次数:1110

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文章摘要:1. 前言毛纺织是我国纺织工业中具有悠久历史的行业,占我国纺织加工量的5~8%,毛纺织产品包括纯毛织物和毛混纺织物,其中毛纤维

1. 前言

毛纺织是我国纺织工业中具有悠久历史的行业,占我国纺织加工量的5~8%,毛纺织产品包括纯毛织物和毛混纺织物,其中毛纤维主要是羊毛纤维,还有其它动物毛纤维。毛纺织也可分为机织和针织产品,机织产品又分为粗纺和精纺,其染色工艺因产品不同而不同,有毛染、条染、坯染和染毛(绒)线等工艺。

2. 生产工艺及其废水特性

毛纺织废水包括前处理废水和染整废水。

前处理废水主要是洗毛废水。原毛中含有各种杂质,其中主要有动物脂、汗和固体杂质等,去掉这些杂质的过程称为洗毛,因而洗毛废水浓度高,其中含有大量动物脂,根据其特点,我们应进行脱脂处理,脱脂一般采用酸或盐类裂解、离心分离以及溶剂萃取,脱脂下来的羊毛脂均应回收作为其他化工原料。

洗毛废水污染物浓度极高,偏碱性,可生化性较好。其废水水质一般为:CODCr 20,000~30,000mg/L,BOD5 8,000~12,000mg/L,PH值8~9,脂类3,000~5,000 mg/L。

染整废水根据加工的工艺和产品不同而不同。粗纺产品染色时主要使用酸性染料和媒介染料,分毛染和坯染。毛混纺织物还使用分散、阳离子和直接染料等。其生产废水的PH值一般在7左右,污染物主要为漂洗和染色残液。

精纺产品一般为薄织物,属高档产品。染色工序的水量大,有大量的漂洗废水产生,煮呢、洗呢废水中含有表面活性剂类助剂。染色主要使用酸性染料,毛混纺织物还使用分散、阳离子和其它染料等。其生产废水的PH值一般在7左右,污染物浓度较低。

毛绒线分为粗绒线和细绒线,染色通常采用酸性染料,毛腈纶则采用阳离子染料。染色工序产生的废水主要为漂洗废水和染色残液,其污染物浓度介于粗纺与精纺印染废水之间。

一般来说,毛纺织物染整主要使用酸性染料、阳离子染料和分散染料,废水污染物浓度不高,大多呈中性,可生化性较好。其印染废水水质一般为:CODCr 500~900mg/L,BOD5 250~400mg/L,PH值6~9,色度100~300倍。

3. 工程实例

广州市某毛纺织染整企业,其在生产过程中主要为毛纺染色废水,没有前处理废水。所用染料以阳离子染料、活性染料和酸性为主,另使用淀粉、元明粉、烧碱、匀染剂和渗透剂等多种印染助剂。该类印染废水成分比较复杂,含有残余染料、碱及各种助剂。该企业于2000年投资400多万元建设了污水处理设施,达到了预期的效果,经当地环境监测站多次采样,各项指标均达到了《广州市污水排放标准》DB44 37-90中的一级“新扩改”排放标准。

4.1 各工艺单元简介

① 筛网滤池:

拦截污水中的线头、短纤、塑料袋和其它杂物,以免造成提升泵的堵塞。

② 调节池

进行水质、水量调节,同时将污水提升至下一级污水处理构筑物。

③ UAF:

废水经提升进入上流厌氧生物滤池,滤池中安装组合生物填料。污水的厌氧处理是利用厌氧菌的发酵作用,去除废水中的有机物同时将废水中长链有机物转化为小分子有机物,使污水中溶解性有机物显著提高,同时降低部分有机污染物。

④ 接触氧化池:

污水经水解酸化后的进入接触氧化池,采用鼓风机提供氧气,利用微孔曝气器来均匀布气,使微生物能利用污水中的有机物污染物作为底料,进行正常的新陈代谢,从而降低污水中有机污染物的浓度。在溶解氧和营养物都充足的情况下,微生物的繁殖迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。从而达到去除污染物得目的。

⑤ 辐流沉淀池:

接触氧化池的出水加入少量的絮凝剂和助凝剂后,充分搅拌后进入辐流沉淀池,进行泥水分离。沉淀下来的污泥至污泥浓缩池进一步处置,上清液进入氧化脱色池。

⑥ 氧化脱色:

由于毛纺织印染废水中含有一些难降解染料,经过生化和物化处理后,色度的去除仍不理想,因此在工艺设计中增加氧化池,即加入氧化剂氧化这些难降解染料,使大部分有色有机物能迅速分解,使废水经处理后能稳定达标排放。

⑦ 污泥处置

A.污泥浓缩池:储存并浓缩生物剩余污泥;

B.污泥处理设备:污泥脱水机可将污泥的含水率从99.5%降到75%左右;

C.处理后的污泥投入燃煤锅炉中焚烧或外运掩埋处理。

4.运行情况和存在问题

该工程项目完成并已正常连续运行近3年,运行情况良好,达标率达到95%以上。在设计、调试和运行中,值得总结的经验有:

① 一般认为此类废水呈酸性,实际上PH在6~9范围内,不必设置PH调整系统;

② 调节池应足够大,因为在加工混纺或纯化纤织物时偶尔有高温水排出。

5. 经济分析:

① 运行费用:

总装机容量:360 kW,常用216kW

单位用电量:0.648 KWh/m3(废水) 电费按0.50元/kWh

药 剂 费:0.15~0.20元/ m3(废水)

人 工 费:0.02元/ m3(废水)

直接处理费:0.49~0.54元/ m3

② 投资:

改造工程总投资820万元,吨水投资1025.00元。

 
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